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不花錢能辦大事?寶鋼股份熱軋廠設(shè)備管理室1880精卷電氣作業(yè)區(qū)的員工們就有這個本事。
神奇的降本高招,源于噸鋼綜合維修費用指標大幅降低的壓力。全球金融危機以來,作業(yè)區(qū)噸鋼綜合維修費指標不斷降低。在作業(yè)長謝捷的帶領(lǐng)下,全作業(yè)區(qū)開始在日常的運行維護中多長個心眼,積極挖掘改善途徑。 作業(yè)區(qū)管轄的產(chǎn)線有幾百個傳感器,用于監(jiān)測設(shè)備各個點的運行狀態(tài),日久天長總有損壞。由于生產(chǎn)環(huán)境復(fù)雜,傳感器的檢修維護很吃力,一旦更換最快也要一兩個小時。“經(jīng)常半夜被叫進廠里來更換,耗時費力!币幻c檢員告訴記者。這還不算,一個傳感器價值幾千元,都是進口的。 一天,一名點檢“老法師”在觀察記錄傳感器電流的電腦畫面時,突然來了靈感:何不在電腦上修改軟件程序,直接得出設(shè)備運行數(shù)據(jù),減少傳感器的使用量。這樣,那些故障頻發(fā)的傳感器就可以“下崗”了。主意打定,全作業(yè)區(qū)都很興奮,大家利用長期積累的電氣和軟件技術(shù)能力,摩拳擦掌、躍躍欲試。 頭腦風(fēng)暴后,大家立即投入“戰(zhàn)斗”,可一開始就遭遇攔路虎:軟件一打開,幾百個參數(shù)迎面而來,到底修改哪個才能達到效果?一時間,大家都有些發(fā)暈。于是,大家集思廣益……在修改過程中,不厭其煩地討論、實施。經(jīng)過幾個月的艱苦努力,通過修改程序,設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)得到了完善。由于提前做了風(fēng)險控制預(yù)案,整個上線過程絲毫沒有影響正常生產(chǎn)。目前,這個技術(shù)降本舉措,已經(jīng)“關(guān)!绷15個傳感器,創(chuàng)效逾50萬元。 |
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